我公司2号预分化窑1000t/d熟料干法出产线,选用石灰石、粉煤灰、砂岩和硫酸渣4种质料配料。其间石灰石所占的份额在85%左右,来源于莱钢集团万和公司供炼钢熔剂石灰石的尾矿。其CaO含量一般为48%~53%,因为动摇比较大,影响了出磨生料质量。在原规划上,进厂石灰石设置了2个贮存圆库,总储量为4000t左右,储期2d。虽然也采纳了必定的均化办法,但最简略,储量又较小,达不到均化作用,出磨生料质量不尽抱负,生料三率值KH、n和P合格率较低。致使熟料煅烧较难操控,操作被迫,约束了熟料质量的安稳进步。
粉煤灰、硫酸渣为粉状,砂岩经过二次破碎后,粉状占首要部分,石灰石粒度偏大且不均匀,均匀粒度在25mm左右,影响质料配料计量的准确性,且影响生料磨产值。针对上面叙述的状况,咱们规划了以矩形均化库为主、配套闭路筛分设备等为辅所组成的石灰石均化体系,有效地安稳了石灰石的质量,降低了粒度,取得了较好的作用。
进厂石灰石设有2个贮存圆库,每个库底设有2个出料口,均采纳变频调速皮带机下料,正常出产中4台调速皮带机一起给料。工艺流程见图1虚线部分。
因为该流程中石灰石总贮存量较少,均化办法最简略,进厂石灰石粒度较大不均匀,在圆库中颗粒间的“离析”现象清楚明了,实践出产中,石灰石圆库仅起到必定的贮存物料的作用,达不到预均化的意图。
所谓预均化是指在质料配料前,经过对质料增大贮存量,采纳均化办法,使质料在贮存与取用过程中得到均化。现在用于均化石灰石的首要是预均化堆场和矩形均化库,作用较好。依据材料介绍[1],矩形均化库的占地面积、均化电耗、设备出资等均优于预均化堆场,且除尘易处理,操作保护也较简洁,但随着建造规划的增大,其土建出资所占的比重显着增大。对规划较小的矩形均化库,虽然土建出资较大,但其总出资远远低于预均化堆场。
依据企业的实践出产要,考虑到场所空间的约束,在原有的石灰石圆库之前,增设1座小型矩形均化库,标准为32m×10m×20m(长×宽×高),内部双排结构,储量7000t左右,总储期达7d,能满意出产标准要求。考虑到加强石灰石均化作用,并进步生料磨的产值,在矩形均化库与原圆库之间设置了筛分破碎等设备,其间,破碎机的标准型号为:PCFL-1500QS,立轴式,出产能力60~80t/h,电动机功率132kW。改造前后石灰石预均化体系工艺流程见图1。
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