为进一步促进铁钢界面功率进步,梅钢炼钢厂积极响应公司“用极致渡越钢铁冰川”的召唤,聚集下降铁水进程温降,经过进步翻铁流量、削减铁包口积渣、消除作业安全危险等办法,炼钢厂倒罐翻铁时刻逐渐下降,铁水进程温降下降约7℃。
年头,梅钢炼钢厂拟定产线功率进步举动计划,确认了“铁水倒罐翻铁时刻一炼钢9分钟、二炼钢11.5分钟、铁水温降117℃”的总目标,以作业功率的进步削减热量丢失,下降生产成本。
梅钢组成工序温度优化攻关团队,优化铁水预处理工艺、时序和进程温度模型,对倒罐翻铁提速的参数设置和安全性展开现场实验。将一炼钢翻铁高速流量由每秒990公斤进步到1200公斤,二炼钢进步到1800公斤,使翻铁时刻直接缩短约1.5分钟。
梅钢将一炼钢鱼雷罐铁水装入量进步到300吨,施行“一罐两倒”工艺,一起进步铁水包积渣和鱼雷罐罐口的整理频次,削减拼罐、积渣、洒铁对翻铁时刻的影响。
梅钢为消除缩短倒罐翻铁时刻带来的作业安全危险,炼钢厂转炉分厂拟定“进步铁钢界面倒罐翻铁作业功率”作业计划,建立作业团队,从工艺流程和参数做全面审视,对翻铁流量、阈值、翻铁速度及回零等待时刻等参数,逐一在现场进行实践验证。小组成员盯梢每一个数据的改变,与鱼雷罐的装铁量或罐口积渣状况做比照,及时优化办法,保证鱼雷罐翻铁又快又稳。
1-6月份,梅钢炼钢厂倒罐翻铁时刻逐渐下降,一炼钢从上一年的月均13.21分钟下降到10.4分钟,二炼钢从12.48分钟下降到9.37分钟,为削减铁水进程温降贡献了约7℃。
管理员
该内容暂无评论